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常州龙力机械有限公司
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很多人对江苏空压机膜片泄露的问题感到无从下手,空压机膜片泄露对空压机整个运行将会带来很大的困扰。那么经过相关研究分析。通过检修记录和现场设备实物分析后对比, 针对膜片寿命低的问题的各方面进行分析, 找出所有造成膜片泄漏的末端因素。根据其工作原理, 造成膜片泄漏的原因通常有如下几种:
1) 膜头强度不够。经过现场验证, 膜头出气口的位置由于较薄, 抗变形能力差, 强度不足, 经过强度计算, 其强度为 258Mpa, 因而达不到设计要求的560Mpa 的强度, 同时由于螺栓的紧力过大, 超过要求的 720N m, 因而使用过程中膜头受压力后向外变形, 造成膜头弧面突起, 不能保持膜头弧面的完整性, 致使膜头弧面的弧度发生变化; 因为膜头变形, 导致膜片在工作过程中容易损坏, 而产生裂纹造成膜片泄漏。结论: 膜头强度不够是主因。
2) 气阀阀盖紧力不当。经过现场验证, 在检修吸排气阀的过程中, 需要更换的O形密封圈较多, 因此在把紧阀盖过程中, 压缩余量较大, 力度不够, 就造成压不紧气阀而使气阀O形密封圈密封效果不良,导致气阀漏气; 上得太紧, 就造成环形塞凸出膜头, 致使膜片破裂。结论: 气阀阀盖紧力不当是主因。
3) 工作油压过高。通过现场检查系统油路, 油路堵塞, 油止回阀、溢流阀, 溢流阀调节失效, 会使工作油压过高, 影响膜片的正常工作; 根据使用四个月的操作记录统计计算, 由于工作油压造成膜片泄漏的机率小于0. 3%.结论: 工作油压过高不是主因。
4) O形密封圈材质不合适。经过调查验证, 由于检修时所使用的O形密封圈的材质不一样, 截面直径加工不统一, 尺寸有 160 4. 2mm 的、有 159 4. 5mm 的, 在更换密封圈后, 把紧螺栓时O形密封圈的压缩量存在着不稳定, 在工作过程中容易造成密封圈变形, 而导致密封效果不良, 出现漏油漏气现象, 对空气压缩机的运行状况有一定的影响, 但没有造成膜片裂纹。结论: O形密封圈材质不合适不是主因。
5) 膜片的质量不良。C 4204螺杆压缩机的膜片是金属膜片, 是三膜片结构, 每块膜片的厚度约为0. 5mm.
油压侧膜片与气压侧膜片形式是一样的, 都具有平整平面, 中间侧膜片开有泄漏通道, 其目的是气体或液体可以流出和可以探测到。通过调查, C 4204 空气压缩机膜片, 虽然空压机厂家不同, 所用的材料有所不同, 膜片的弹性、强度不一样, 但是通过现场验证, 膜片能正常使用。结论: 膜片的质量差不是主因。
2、对原膜头进行重新设计改造加工
2、1针对膜头变形, 对 C 4204螺杆压缩机原膜头进行尺寸测量, 并就其变形原因进行分析后, 发现由于膜头顶部与出入口阀座底部之间的厚度过小, 导致抗冲击和抗疲劳强度不足, 经强度计算, 并在确保安全系数前提下由原厚度 9. 5mm 增加至 15. 5mm;同时, 因阀座孔深度减少, 阀及其支撑筒套尺寸不变, 出口法兰盖螺栓则需要相对加长约 6mm.
膜头改造后, 其强度由原来的 258Mpa 提高到 712Mpa, 超过了设计要求的强度 560Mpa, 达到了使用要求。通过技术改造后四个月的使用与检修记录看, 膜头的损坏率为 0%, 造成膜片损坏率为 0%, 膜头的运行状况良好。
2. 2 调整环形塞尺寸
在更换膜片时, 采取先安装出口阀, 并上紧压盖, 然后观察环形塞是否凸出膜头, 再根据实际凸出量,再次拆下环形塞调整。通过实施后, 很好地控制了环形塞的尺寸。从技术改造后四个月的使用与检修记录看, 环形塞造成膜片损坏机率小于0. 5%, 实施效果良好。
通过对空气压缩机气室膜头进行改造, 降低了空气压缩机的检修频率和造成设备停车影响生产的隐患, 减少了材料消耗, 减少了环境污染和物质浪费, 取得了显著的社会效益和经济效益。这样在一定情况下,我们很好的保护了压缩机的膜片泄露问题。对压缩机的寿命又是一种延长的措施。
常州龙力机械有限公司,用户提供空气压缩机、螺杆压缩机、变频空压机、无油空压机、涡旋式空压机、双螺杆空压机等一系列空压机厂家。
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